測速發(fā)電機(jī)引起的位置跟隨誤差報(bào)警的故障維修之例2

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2315

故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 7M系統(tǒng)的立式加工中心,開機(jī)時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)ALM05、07和37號報(bào)警。


分析與處理過程:  FANUC 7M系統(tǒng)ALM05、ALM07的含義同前;ALM37是Y軸位置誤差過大報(bào)警。

         分析以上報(bào)警,ALM05報(bào)警是由于系統(tǒng)“急停”信號引起的,通過檢查可以排除;ALM07報(bào)警是系統(tǒng)中的速度控制單元未準(zhǔn)備好,可能的原因有:

        1)電動機(jī)過載。

        2)伺服變壓器過熱。

        3)伺服變壓器保護(hù)熔斷器熔斷。

        4)輸入單元的EMG(IN1)和EMG(IN2)之間的觸點(diǎn)開路。

        5)輸入單元的交流100V熔斷器熔斷(F5)。

        6)伺服驅(qū)動器與CNC間的信號電纜連接不良。

        7)伺服驅(qū)動器的主接觸器(MCC)斷開。

        ALM 37報(bào)警的含義是“位置跟隨誤差超差”。

        綜合分析以上故障,當(dāng)速度控制單元出現(xiàn)報(bào)警時(shí),一般均會出現(xiàn)ALM 37報(bào)警,因此故障維修應(yīng)針對ALM07報(bào)警進(jìn)行。

        在確認(rèn)速度控制單元與CNC、伺服電動機(jī)的連接無誤后,考慮到機(jī)床中使用的X、Y、Z伺服驅(qū)動系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù)完全一致,為了迅速判斷故障部位,加快維修進(jìn)度,維修時(shí)首先將X、Z兩個(gè)軸的CNC位置控制器輸出連線XC(Z軸)和XF(Y)軸以及測速反饋線XE(Z軸)與XH(Y軸)進(jìn)行了對調(diào)。這樣,相當(dāng)于用CNC的Y軸信號控制Z軸,用CNC的Z軸信號控制Y軸,以判斷故障部位是在CNC側(cè)還是在驅(qū)動側(cè)。經(jīng)過以上調(diào)換后開機(jī),發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,說明本故障與CNC無關(guān)。

        在此基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步判別故障部位,區(qū)分故障是由伺服電動機(jī)或驅(qū)動器引起的,維修時(shí)再次將Y、Z軸速度控制單元進(jìn)行了整體對調(diào)。經(jīng)試驗(yàn),故障仍然不變,從而進(jìn)一步排除了速度控制單元的原因,將故障范圍縮小到Y(jié)軸直流伺服電動機(jī)上。

        為此,拆開了直流伺服電動機(jī),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該電動機(jī)的內(nèi)裝測速發(fā)電機(jī)與伺服電動機(jī)間的聯(lián)接齒輪存在松動,其余部分均正常。將其聯(lián)接緊固后,故障排除。

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