定位不穩(wěn)定的故障維修

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:1997

故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TD系統(tǒng)的數(shù)控鏜床,在加工過程中,發(fā)現(xiàn)Y軸尺寸每次都向下增加,導(dǎo)致工件的報廢,但NC及伺服系統(tǒng)無報警。


分析與處理過程:為了分析故障原因,在手動增量進給方式下移動機床,利用百分表測量實際運動距離。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),當(dāng)機床向下運動時,實際運動距離與正常指令值完全一致;但Y軸向上運動時,實際運動距離與正常指令值不符,且移動值總是小于指令值。


為了區(qū)分故障部位,維修時對機床做了如下試驗:


①在Y軸伺服電動機輸出軸端利用記號筆作上位置標(biāo)記。


②在手動增量進給方式下,向下移動機床Y軸一個螺距。


③在手動增量進給方式下,向上移動機床Y軸一個螺距。


經(jīng)以上試驗發(fā)現(xiàn),Y軸伺服電動機輸出軸在向上或向下運動的過程中均回到標(biāo)記位置,但實際工作臺上的百分表卻反映出向上時運動不到一個螺距。


根據(jù)以上試驗,可以確認(rèn)故障是由于機械傳動系統(tǒng)的連接不良引起的。進一步檢查發(fā)現(xiàn)該Y軸的聯(lián)軸器松動,但在Y軸向下時,由于自重,需要的運動轉(zhuǎn)矩小,因此實際位置尺寸可以基本正確;而向上運動時,需要的運動轉(zhuǎn)矩大,引起了聯(lián)軸器打滑,以至于實際位置尺寸小于指令值。在自動加工時由于Y軸的不斷上下,誤差不斷積累,導(dǎo)致在加工過程中,發(fā)現(xiàn)Y軸尺寸每次都向下增加。重新固定聯(lián)軸器后,機床恢復(fù)正常。 

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