DYNAPATH 20M系統(tǒng)坐標(biāo)軸失控是什么原因?

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2209

故障現(xiàn)象:一臺配套DYNAPATH 20M系統(tǒng)的二手?jǐn)?shù)控銑床,  機(jī)床在加工零件時,偶爾出現(xiàn)X軸突然失控,快速向正向移動的故障,且無規(guī)律,造成工件、刀具損壞。
分析與處理過程:
由于本故障嚴(yán)重危及設(shè)備與人身安全,為了慎重,維修時首先將X軸伺服電動機(jī)與機(jī)床絲杠的聯(lián)接分離(機(jī)床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),編碼器為電動機(jī)內(nèi)置),并對機(jī)床編制了專門檢查X軸的試驗程序,進(jìn)行了較長時間的試驗。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn),故障時有發(fā)生,而且發(fā)生時間均在X軸起動的瞬間,即:只要X軸開始以正常的進(jìn)給速度移動,就不會發(fā)生故障。
        為了進(jìn)一步確認(rèn)故障部位與原因,維修時將機(jī)床的Y軸伺服電動機(jī)與X軸伺服電動機(jī)進(jìn)行了對調(diào),再次進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了Y軸,由此可以判定故障原因是由于X軸伺服電動機(jī)引起的。
        分析、檢查故障原因,發(fā)現(xiàn)X軸失控時,實際位置測量值有反饋,根據(jù)這點,可以初步判定伺服電動機(jī)的位置測量器件脈沖編碼器工作正常。且故障發(fā)生時,驅(qū)動器的輸出電壓確實達(dá)到了最大值,由此可以進(jìn)一步認(rèn)為電動機(jī)本身工作基本正常。綜合分析以上故障現(xiàn)象與原因,引起故障的最大可能是測速發(fā)電機(jī)的不良。
        維修時拆下了伺服電動機(jī)內(nèi)裝式測速發(fā)電機(jī)檢查,經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),該測速發(fā)電機(jī)的電刷移動不靈活,存在局部卡死現(xiàn)象。重新更換電刷彈簧片,仔細(xì)調(diào)整電刷,并重新安裝測速發(fā)電機(jī)后,機(jī)床恢復(fù)正常。

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