DYNAPATH 20M系統(tǒng)坐標(biāo)軸失控是什么原因?
發(fā)布日期:2011-11-25 蘭生客服中心 瀏覽:2209
故障現(xiàn)象:一臺配套DYNAPATH 20M系統(tǒng)的二手?jǐn)?shù)控銑床, 機(jī)床在加工零件時,偶爾出現(xiàn)X軸突然失控,快速向正向移動的故障,且無規(guī)律,造成工件、刀具損壞。
分析與處理過程:由于本故障嚴(yán)重危及設(shè)備與人身安全,為了慎重,維修時首先將X軸伺服電動機(jī)與機(jī)床絲杠的聯(lián)接分離(機(jī)床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),編碼器為電動機(jī)內(nèi)置),并對機(jī)床編制了專門檢查X軸的試驗程序,進(jìn)行了較長時間的試驗。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn),故障時有發(fā)生,而且發(fā)生時間均在X軸起動的瞬間,即:只要X軸開始以正常的進(jìn)給速度移動,就不會發(fā)生故障。
為了進(jìn)一步確認(rèn)故障部位與原因,維修時將機(jī)床的Y軸伺服電動機(jī)與X軸伺服電動機(jī)進(jìn)行了對調(diào),再次進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了Y軸,由此可以判定故障原因是由于X軸伺服電動機(jī)引起的。
分析、檢查故障原因,發(fā)現(xiàn)X軸失控時,實際位置測量值有反饋,根據(jù)這點,可以初步判定伺服電動機(jī)的位置測量器件脈沖編碼器工作正常。且故障發(fā)生時,驅(qū)動器的輸出電壓確實達(dá)到了最大值,由此可以進(jìn)一步認(rèn)為電動機(jī)本身工作基本正常。綜合分析以上故障現(xiàn)象與原因,引起故障的最大可能是測速發(fā)電機(jī)的不良。
維修時拆下了伺服電動機(jī)內(nèi)裝式測速發(fā)電機(jī)檢查,經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),該測速發(fā)電機(jī)的電刷移動不靈活,存在局部卡死現(xiàn)象。重新更換電刷彈簧片,仔細(xì)調(diào)整電刷,并重新安裝測速發(fā)電機(jī)后,機(jī)床恢復(fù)正常。
-
診斷數(shù)控機(jī)床疑難故障的幾種特殊方法及實例應(yīng)用
診斷數(shù)控機(jī)床疑難故障的幾種特殊方法及實例應(yīng)用 1.采用電阻比對法診斷電源負(fù)載短路故障故障實例:FANUC一BESK伺服驅(qū)動板十15V負(fù)載軟擊穿燒保險絲。 我們維修時,通過初步檢查判定故障原因是負(fù)載局部短路,并且用數(shù)字表測得十15V對“地”電
2015-09-15 -
數(shù)控機(jī)床主軸驅(qū)動系統(tǒng)常見故障
(一)、主軸電動機(jī)不轉(zhuǎn) 造成這類故障的原因有: 1、 印制線路板表面太臟或內(nèi)部電路接觸不良。 2、觸發(fā)脈沖電路故障,晶閘管無觸發(fā)脈沖產(chǎn)生。 3、機(jī)床未給出主軸旋轉(zhuǎn)信號、電動機(jī)動力電線或主軸控制單元與電動機(jī)連線不良。 4、機(jī)械連接脫
2015-08-27 -
數(shù)控銑削中心加工時尺寸存在不規(guī)則的偏差的故障維修
尺寸存在不規(guī)則的偏差的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套HNC-21MD系統(tǒng)的數(shù)控銑削中心加工的零件,在檢驗中發(fā)現(xiàn)工件Y軸方向的實際尺寸與程序編制的理論數(shù)據(jù)存在不規(guī)則的偏差。 分析與處理: (1)、故障分析從數(shù)控機(jī)床控制角度來判斷,Y軸尺寸偏差
2015-08-24 -
數(shù)控機(jī)床發(fā)生的故障性質(zhì)分類概述(以西門子系統(tǒng)為例)
數(shù)控機(jī)床全部或部分喪失了規(guī)定的功能的現(xiàn)象稱為數(shù)控機(jī)床的故障。數(shù)控機(jī)床是機(jī)電一體化的產(chǎn)物,技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜。數(shù)控機(jī)床的故障也是多種多樣、各不相同,故障原因一般都比較復(fù)雜,這給數(shù)控機(jī)床的故障診斷和維修帶來不少困難。為了便于機(jī)床的故障分析和診斷
2015-08-24