運(yùn)動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)振動(dòng)的故障維修
發(fā)布日期:2011-11-25 蘭生客服中心 瀏覽:1887
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 11ME系統(tǒng)的加工中心,在長(zhǎng)期使用后,X軸作正向運(yùn)動(dòng)時(shí)發(fā)生振動(dòng)。
分析與處理過(guò)程:伺服進(jìn)給系統(tǒng)產(chǎn)生振動(dòng)、爬行的原因主要有以下幾種:
1)機(jī)械部分安裝、調(diào)整不良。
2)伺服電動(dòng)機(jī)或速度、位置檢測(cè)部件不良。
3)驅(qū)動(dòng)器的設(shè)定和調(diào)整不當(dāng)。
4)外部干擾、接地、屏蔽不良,等等。
為了分清故障部位,考慮到機(jī)床伺服系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),脫開(kāi)電動(dòng)機(jī)與絲杠的連接后再次開(kāi)機(jī)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)故障仍然存在,因此初步判定故障原因在伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電氣部分。
為了進(jìn)一步判別故障原因,維修時(shí)更換了X、Y軸的伺服電動(dòng)機(jī),進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了Y軸,由此判定故障原因是由于X軸電動(dòng)機(jī)不良引起的。
利用示波器測(cè)量伺服電動(dòng)機(jī)內(nèi)裝式編碼器的信號(hào),最終發(fā)現(xiàn)故障是由于編碼器不良而引起的;更換編碼器后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
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