生產(chǎn)線機械手改造控制系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)
發(fā)布日期:2012-04-01 蘭生客服中心 瀏覽:3544
三津公司于1989年從日本引進成套生產(chǎn)單色管的制造設(shè)備和技術(shù)。工程配有10臺機械手組成全自動生產(chǎn)線。設(shè)備老化引起的問題頻頻出現(xiàn),對生產(chǎn)的順利進行造成了很大的影響。另外,維護設(shè)備所需要的一些電子元器件大部分已停產(chǎn)。鑒于此,公司提出對其進行改造。由于機械手出現(xiàn)的問題大部分集中在控制系統(tǒng),而與機械和電機的有關(guān)問題完全可以通過設(shè)備的定期維護來避免,因此改造的基本思路是:保留機械手的機械部分、直流有刷伺服電機和光電增量式編碼器,重新開發(fā)機械手的控制系統(tǒng),新開發(fā)的控制系統(tǒng)必須具有高度的可靠性和穩(wěn)定性,同時具有多品種的自動切換功能。
硬件組態(tài)
由于舊機械手(改造前的機械手)的控制系統(tǒng)采用一般PLC控制器與Z80微處理器兩者共同作用,實現(xiàn)機械手的運動控制、系統(tǒng)管理與檢測。因而結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜、維修困難。隨著PLC技術(shù)的發(fā)展,面向控制過程的PLC(Process-PLC)的出現(xiàn),使得上述問題能夠以更為簡捷的方式加以解決。因為此控制器具有以下特點:
(1)具有模擬量/數(shù)字量的輸入輸出;
(2)多軸伺服電機的控制;
(3)RS232/RS485程序傳遞接口;
(4)實時多任務(wù)并行處理功能
(5)良好的人機界面接口,等等。
同時,由于Process—PLC的編程語言SYMPAS使用高級文本語言使得程序的編寫、閱讀更加直觀。根據(jù)生產(chǎn)、工藝技術(shù)的要求,最終選擇Process—PLC中的NANO-B型控制模塊,作為主控制器來實現(xiàn)機械手的控制。與此同時,整個機械手控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)基本形成,控制系統(tǒng)框圖如圖1所示:
此控制系統(tǒng)屬于全閉環(huán)位置型控制系統(tǒng),其中NANO-B控制器的主要功能是存儲控制程序,檢測外設(shè)信號,向外部設(shè)備發(fā)控制指令。N—SV1為X軸伺服控制器,它主要是接受NANO-B的控制指令,并將其轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的指令信號和控制信號來控制伺服驅(qū)動器,同時接受伺服驅(qū)動器的回饋信號(N-SV1,N-SV2,N-SV3的功能相同)。X DRIVER為X軸伺服驅(qū)動器,它主要是接受N-SV1控制器的控制信號和速度指令以及電機編碼器的回饋信號。同時一方面通過F/V轉(zhuǎn)換和比較使電機達到設(shè)定速度,另一方面將編碼器的回饋信號上傳到N-SV1控制器。(X DRIVER,Y DRIVER,Z DRIVER的功能相同)。M為伺服電機,E為電機的編碼器。
軟件實現(xiàn)
模塊化程序設(shè)計是程序設(shè)計中最常用的方法。它不僅使程序的閱讀更加直觀,而且使程序的編寫、調(diào)試更加明朗化。本控制系統(tǒng)軟件是由:主程序模塊、原點調(diào)試模塊、產(chǎn)品選擇模塊、自動運行模塊以及手動調(diào)整模塊構(gòu)成。
1.主程序模塊
它包括控制器的初始化;監(jiān)控運行畫面的控制按鈕,并對其功能加以實現(xiàn);上限報警子程序的處理。
2.原點調(diào)試模塊
它主要完成3軸自動找原點的功能以及軟極限設(shè)置。
3.產(chǎn)品選擇模塊
通過對產(chǎn)品選擇寄存器值的讀取與判斷,并將對應(yīng)的產(chǎn)品參數(shù)送給指定的寄存器,同時使選中的產(chǎn)品參數(shù)畫面切換到產(chǎn)品參數(shù)按鈕的當(dāng)前畫面。
4.自動運行模塊
實現(xiàn)機械手整個運動過程的控制及計數(shù)功能。
5.手動調(diào)整功能
它包括在手動條件下實現(xiàn)機械手位置的快速定位,并以不同的速度實現(xiàn)位置細調(diào)和存儲。其中以自動運行模塊為核心實現(xiàn)整個系統(tǒng)的運動控制。軟件程序流程圖如圖2所示。
人機界面
人機界面采用觸摸屏控制系統(tǒng),通過ADP3軟件加以實現(xiàn)。整個界面采用全中文顯示,使得操作更加簡單、明了。
系統(tǒng)應(yīng)用
現(xiàn)場應(yīng)用調(diào)試是驗證控制系統(tǒng)是否達到設(shè)計者的預(yù)想效果。更重要的是驗證軟、硬件在現(xiàn)場各種干擾條件下,能否穩(wěn)定可靠的運行。它是整個設(shè)計中不可缺少的環(huán)節(jié),也是不斷改進、提高系統(tǒng)性能的重要途徑。通過現(xiàn)場應(yīng)用調(diào)試以及一段時間的運行,可以說此系統(tǒng)已經(jīng)達到我們的設(shè)計要求。并且在某些方面已經(jīng)超出我們原來的設(shè)計思想。系統(tǒng)優(yōu)點可概括如下:
(1)不同產(chǎn)品的切換時間由原來的十幾分鐘降至幾秒鐘,對提高生產(chǎn)率的貢獻是顯著的。
(2)系統(tǒng)集成度的提高,使控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)更加簡單、緊湊。
(3)控制系統(tǒng)的全中文人機界面,教導(dǎo)式操作設(shè)計,使操作人員的培訓(xùn)更加簡單。
(4)全新的產(chǎn)品計數(shù)功能,可以使相關(guān)人員及時的掌握與機械手有關(guān)的每一道工序的投入產(chǎn)出比。
(5)控制系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)上采用模塊化設(shè)計,不同模塊都提供了豐富的信息提示,可以使設(shè)備維修人員更加容易掌握設(shè)備的運行狀況。
(6)快速定位功能的設(shè)計,使操作人員進行位置細調(diào)時更加方便、快捷。
(7)上限報警功能可以使玻殼的損傷降到最小,同時保護了機械手的小臂。
(8)多級密碼保護功能,使操作者根據(jù)自己的權(quán)限進行操作,以減少人為事故的發(fā)生。
上一篇:用于機器人的控制系統(tǒng)
下一篇:飛機裝配迎來機器人時代
-
淺析工業(yè)機器人與數(shù)控機床的融合應(yīng)用
隨著我國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,在市場需求和技術(shù)進步雙重作用下,近幾年來工業(yè)機器人與數(shù)控機床集成應(yīng)用發(fā)展很快,應(yīng)用的形式不斷擴展,對當(dāng)前機床智能化潮流帶來新的促動,對我國機床工具行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也必將起到有益的推動作用。 鑒于機器人研制以及與機床
2015-08-27 -
焊接機器人的主要技術(shù)指標
選擇和購買焊接機器人時,全面和確切地了解其性能指標十分重要。使用機器人時,掌握其主要技術(shù)指標更是正確使用的前提。各廠家在其機器人產(chǎn)品說明書上所列的技術(shù)指標往往比較簡單,有些性能指標要根據(jù)實用的需要在談判和考察中深入了解。 焊接機器人
2015-06-15 -
導(dǎo)電滑環(huán)在機器人生產(chǎn)中的應(yīng)用
現(xiàn)代,隨著工業(yè)自動化的快速發(fā)展,工業(yè)機器人已經(jīng)應(yīng)用在各種場合,在這種背景下,工業(yè)機器人逐漸取代一些勞動強度大、作業(yè)環(huán)境惡劣的工作。專家研究認為,我國工業(yè)機器人的市場主要在汽車、摩托車、電器、工程機械、石油化工等行業(yè),企業(yè)對技術(shù)進步的需求更加
2015-05-13 -
壓力傳感器在噴涂機器人上應(yīng)用
噴涂機器人又叫噴漆機器,是可進行自動噴漆或噴涂其他涂料的工業(yè)機器人。噴漆機器人主要由機器人本體、計算機和相應(yīng)的控制系統(tǒng)組成,機體多采用5或6自由度關(guān)節(jié)式結(jié)構(gòu),手臂有較大的運動空間,并可做復(fù)雜的軌跡運動,其腕部一般有2~3個自由度,可靈活運動
2015-04-27